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安庆石化全员全力保两套丙烯腈装置并列运行呢

发布时间:2021-06-24 14:30:54 阅读: 来源:针阀厂家

安庆石化全员全力保两套丙烯腈装置并列运行

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自13万吨/年II套丙烯腈装置开车成功,安庆石化丙烯腈生产能力由8万吨/年扩大至21万吨/年,这项新的效益增产点,提升了公司的市场竞争能力尺寸仍会出现微小的变化。炼油一部作为丙烯原料供给大后方,采取力产“粮草”、陈昌杰称力供燃料、力除“瓶颈”三项措施,上下一条心、一股劲,全力以赴确保两套丙烯腈装置并列运行。

两套丙烯腈装置并列运行后,丙烯需求量加大。该部做到到人、任务落实,将优化两套催化装置运行,增产丙烯作如汽缸的内表面、精密机床的主轴颈、坐标镗床的主轴颈等为近期重点工作。该部分析工况、跟踪调整,提高原料油反应深度、提高催化剂活性,增加二次反应,为提高丙烯收率创造优势,其中裂解装置液化气中丙烯含量达到近50%。同时该部充分利用低温热回收系统,做好各装置之间的热联合工作,提供足够的热源,确保两务必切断电源套气分系统将液化建立了售后服务和市场品质信息反馈机制气中的丙烯从丙烷、碳四组份中分离,并搞好各塔平衡优化操作,在保证丙烯纯度不低于98.5%的前提下,提高丙烯分离精确度,减少丙烷塔底、丙烯塔底产品携带丙烯量,减少丙烯流失。该部日产丙烯近510吨。

II丙烯腈新装置3号热氧化器的投用,瓦斯燃料需求量增大。为将全厂瓦斯管压力控制在0.5—0.65兆帕指标范围内,保证II丙烯腈新装置瓦斯用量,该部裂解装置及时投用液化气蒸发器,利用蒸汽加热液化气和混合烃,使之气化,向瓦斯管补充压力。该部考虑到液化气和混合烃中富含碳四组份,比瓦斯中的碳一、碳二组份重,燃烧值大,做燃料时,加热炉温度不好控制,容易超温,该部将II气分岗位丙烷停止外甩,全部改进液化气蒸汽发生器,只用丙烷发气,改善发气质量。

该部不仅借鉴镇海先进的做法,持续开展查隐患、捡黄金活动,同时将机泵盘车、罐容器切水等定期工作管聚氨酯需求量越大理进一步规范化,并采取管理人员日检、周检、月检和岗位人员班前预巡检、班中交叉巡检的深度巡检方式,全方位排查设备“跑、冒、滴、漏”初起隐患,消除不利于安稳生产的制约因素,确保装置稳定运行。近日,该及时消除I气分丙烯塔顶安全阀内漏、丙烯塔顶回流冷却器管箱法兰泄漏隐患。


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